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雙塔雙循環(huán)脫硫除霧器故障分析及對策研究

除霧器是濕法煙氣脫硫系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備,其性能直接影響脫硫系統(tǒng)以及機(jī)組的安全運(yùn)行。以某660 MW燃煤機(jī)組雙塔雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)除霧器堵塞并導(dǎo)致部分模塊掀翻故障為例,對影響除霧器性能的空塔流速、安裝空間、沖洗水壓等設(shè)計(jì)因素,入口煙塵濃度,除霧器沖洗水量,漿液、石膏及結(jié)垢物成分等進(jìn)行了分析。

結(jié)果表明:脫硫系統(tǒng)水平衡控制不當(dāng)以及二層塔pH值控制偏高是除霧器故障主要原因。為降低除霧器運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),針對雙塔雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)水平衡和漿液pH值控制,給出了合理建議。


濕法煙氣脫硫工藝是燃煤煙氣脫硫成熟設(shè)計(jì),除霧器是濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中關(guān)鍵設(shè)備。研究表明,除霧器性能優(yōu)劣影響脫硫系統(tǒng)能耗,影響機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。因此,使得除霧器正常運(yùn)行具有重要意義。


早期對濕法煙氣脫硫系統(tǒng)要求不高,在脫硫要求前提下,考慮盡量降低投資,故出現(xiàn)因沖洗水系統(tǒng)布置不合理造成除霧器堵塞問題;另外,入口煙塵濃度高,除霧器沖洗水量不足,水壓低也可使除霧器出現(xiàn)堵塞問題。隨著燃煤發(fā)電機(jī)組脫硫煙氣旁路的取消,在低排放條件下,對脫硫裝置的脫硫效率、協(xié)同除塵效率和設(shè)備穩(wěn)定性提出了較高的要求,除霧器對脫硫裝置協(xié)同除塵具有重要作用,研究表明,安裝三層屋脊式除霧器脫硫裝置能夠?qū)崿F(xiàn)出口煙塵濃度低于5 mg/m3 目標(biāo),同等改造條件下成本低于冷凝式、管束式除霧器。冷凝式除霧器循環(huán)水冷卻效果對脫硫裝置協(xié)同除塵有較大影響,管束式除霧器除霧效率隨液滴粒徑和流速增加而增大,多層串聯(lián)管束式除霧器可以增加小液滴去除效率,本文以某660 MW 機(jī)組雙塔雙循環(huán)濕法煙氣脫硫系統(tǒng)三層屋脊式除霧器故障為例,分析其原因并提出建議。

1 濕法煙氣脫硫系統(tǒng)配置


某660 MW 燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的臨界變壓直流鍋爐,采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,設(shè)計(jì)煤質(zhì)收到基硫分為1.52%,折算入口SO2 質(zhì)量濃度為3 762 mg/m3,出口SO2質(zhì)量濃度不高于188 mg/m3,脫硫效率不低于95%,設(shè)計(jì)采用單塔工藝。


排放改造確定的設(shè)計(jì)煤質(zhì)收到基硫分為2.3%,折算入口SO2 質(zhì)量濃度5 643 mg/m3,要求出口SO2 質(zhì)量濃度不高于35 mg/m3,脫硫效率不低于99.38%。根據(jù)方案比選, 確定采用雙塔工藝。主要配置如表1 所示。


2 脫硫二層塔除霧器故障情況


該機(jī)組于2017 年10 月22 日完成排放改造并投產(chǎn)運(yùn)行。2018 年1 月16 日因新建脫硫二層塔(下稱二層塔)除霧器堵塞嚴(yán)重導(dǎo)致部分模塊掀翻( 見圖1) , 造成機(jī)組強(qiáng)制停機(jī)。檢查發(fā)現(xiàn):下層除霧器堵塞嚴(yán)重,除霧器表面、葉片間及沖洗水管表面粘附大量沉積物;下層除霧器環(huán)塔壁邊緣密封板積漿嚴(yán)重,厚度約200 mm;下層除霧器東側(cè)除霧器模塊之間大梁積漿嚴(yán)重,厚度約400 mm。二層除霧器堵塞較為嚴(yán)重。三層除霧器堵塞較輕,但除霧器模塊之間大梁積漿嚴(yán)重, 厚度約 300 mm,部分模塊掀翻。


氣流速過低時(shí),液滴慣性較小,液滴隨煙氣離開除霧器導(dǎo)致除霧效果較差;煙氣流速過高時(shí),除霧器表面形成的液膜會(huì)被撕裂,進(jìn)而形成大量粒徑較小液滴,小液滴氣流跟隨性較好,會(huì)逃逸出除霧器區(qū)域,逃逸液滴量較大時(shí)會(huì)沉積在下層除霧器表面,造成除霧效果較差。文獻(xiàn)[10]研究表明,吸收塔空塔流速為3~4 m/s 時(shí)除霧器除霧效果相對較好。該機(jī)組脫硫系統(tǒng)二層塔直徑為18 m,空塔流速約3.5 m/s,能夠適應(yīng)除霧器對空塔流速要求。


吸收塔流場的不均勻性會(huì)導(dǎo)致除霧器部分液滴逃逸率增加,使得除霧器通道入口煙氣攜帶液滴量差異較大,當(dāng)煙氣攜帶液滴高出除霧器通道處理能力時(shí),會(huì)造成除霧器除霧效果不佳。該機(jī)組脫硫系統(tǒng)二級塔設(shè)置1 層合金托盤,改善了二級塔流場均布性,穩(wěn)定了除霧器的除霧效果。在煙氣流速下,噴淋層與除霧器間距越大,液滴沉降能力越大,進(jìn)入除霧器通道的液滴越少,因而可增加除霧器除霧效果。文獻(xiàn)[10]研究表明,空塔流速3.5 m/s 時(shí),噴淋層與除霧器間距從2.5 m 加高到3.7 m,下層除霧器出口霧滴質(zhì)量濃度減少約50%。該機(jī)組脫硫系統(tǒng)二級塔上層噴淋層到除霧器底部約3.74 m,可以增加液滴沉降能力,從而有利于除霧器除霧效果。


沖洗水泵沖洗水壓力不足及沖洗水流量不足時(shí),一方面無法及時(shí)沖洗除霧器表面沾污;另一方面沖洗水可能無法覆蓋除霧器表面,形成殘留顆粒物,會(huì)造成除霧器表面結(jié)垢、堵塞等故障發(fā)生[12-13]。該機(jī)組脫硫系統(tǒng)除霧器沖洗水設(shè)計(jì)壓力為0.25 MPa,沖洗水泵流量為150 m3/h(二級塔除霧器設(shè)計(jì)要求沖洗水量為45.6~70.0 m3/h),通過控制除霧器沖洗頻率,可以實(shí)現(xiàn)除霧器沖洗水量沖洗要求。

綜上所述,設(shè)計(jì)因素并非導(dǎo)致二級吸收塔除霧器故障的原因。

3.2 脫硫系統(tǒng)入口煙塵濃度分析


脫硫系統(tǒng)入口煙塵濃度高也可能造成除霧器堵塞,主要是因?yàn)闊焿m含有大量金屬氧化物,其粘性較強(qiáng),飛灰粒徑小,除霧器表面結(jié)垢后難以去除[12]。查閱知超低排放改造投產(chǎn)后脫硫系統(tǒng)入口煙塵質(zhì)量濃度為7~14 mg/m3,同時(shí)停機(jī)期間對電袋除塵器檢查,并未發(fā)現(xiàn)濾袋破損現(xiàn)象,表明脫硫入口煙塵濃度并非造成二級塔除霧器故障的原因。


3.3 除霧器沖洗水量分析


查閱運(yùn)行記錄, 除霧器沖洗水泵未出現(xiàn)故障,沖洗水壓力基本在0.25 MPa 左右,除霧器壓差測點(diǎn)基本正常(出現(xiàn)2 次壓差過量程并及時(shí)處理)。通常,除霧器壓差偏高時(shí)增加除霧器沖洗頻率,進(jìn)而增加除霧器沖洗水量,以降低除霧器壓差,避免除霧器堵塞。分別統(tǒng)計(jì)該機(jī)組負(fù)荷相對穩(wěn)定時(shí)高、中低負(fù)荷工況下的兩塔除霧器沖洗水總量和一、二級吸收塔液位,具體如圖3 和圖4 所示。


從圖3 和圖4 可以看出,機(jī)組中低負(fù)荷工況下除霧器沖洗水量為44~60 m3/h,高負(fù)荷工況下除霧器沖洗水量為75~82 m3/h,前者比后者少約1/3;另一方面,高負(fù)荷工況下一、二級塔液位基本在正常液位以下運(yùn)行,中低負(fù)荷工況出現(xiàn)液位高于正常液位情況。其主要是因?yàn)橹械拓?fù)荷工況下煙氣量較少,脫硫系統(tǒng)原煙氣與凈煙氣溫差相對較低, 中低負(fù)荷煙氣焓差較小, 蒸發(fā)水量較少。為保脫硫系統(tǒng)水平衡,即使適當(dāng)增加中低負(fù)荷時(shí)的液位,除霧器沖洗水量仍較高負(fù)荷工況降低約1/3。


吸收塔內(nèi)進(jìn)入除霧器區(qū)域煙氣攜帶大量液滴(含有可溶性鹽和顆粒物等),液體被攔截在除霧器后,顆粒物粘結(jié)在除霧器表面。中低負(fù)荷工況下,為保吸收塔運(yùn)行液位,除霧器沖洗水量相對較少,因而無法保除霧器沖洗效果,使得除霧器表面液滴沉積加劇,局部通道逐漸堵塞,導(dǎo)致除霧器內(nèi)流速偏大;隨著堵塞面積增加,流速進(jìn)一步增加,終造成除霧器部分模塊掀翻、漿液大量沉積, 機(jī)組強(qiáng)制停機(jī)。由以上分析可知,雙塔雙循環(huán)脫硫工藝水平衡控制[14]不合理是造成除霧器故障主要原因之一。


3.4 漿液、石膏以及垢物成分分析


雙塔雙循環(huán)脫硫工藝采用pH 值分級控制運(yùn)行方式,即一級塔低pH 值運(yùn)行,主要保亞硫酸鈣氧化效果;二級塔高pH 值運(yùn)行,保二氧化硫吸收效果,同時(shí)二級塔漿液由泵打入一級塔,由一級塔進(jìn)行石膏脫水; 氧化風(fēng)機(jī)采用共用方式,采用聯(lián)絡(luò)閥門分配氧化風(fēng)量。


分別統(tǒng)計(jì)2 級吸收塔運(yùn)行3 個(gè)月漿液和石膏成分, 且對二級塔故障除霧器垢物成分進(jìn)行分析,結(jié)果如表2 所示。


由表2 可知,近3 個(gè)月一級塔pH 值為5.2~5.7,二級塔pH 值為6.5~6.6, 硫酸鈣(CaSO4 ·2H2 O)含量兩級塔相差不大;二級塔亞硫酸鈣(CaSO3·1/2H2O) 含量明顯高于一級塔,且呈增長趨勢,石膏中亞硫酸鈣含量也超出亞硫酸鈣不高于1% 的設(shè)計(jì)要求;二級塔漿液中碳酸鈣(CaCO3) 含量均偏高。


通常脫硫系統(tǒng)吸收塔漿液pH 值控制偏高或氧化風(fēng)量不足[15]情況下,均可能造成石膏和漿液中亞硫酸鹽含量偏高。為此,查閱近3 個(gè)月氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況,氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行方式為3 運(yùn)1 備,氧硫摩爾比為2.8,基本能夠?qū)崿F(xiàn)氧化要求。文獻(xiàn)[13]研究表明,在強(qiáng)制氧化條件下,亞硫酸鈣在溶液pH 值6.5~7.0 下氧化效果明顯低于溶液pH 值5.0~6.0 時(shí)的氧化效果,由此可以判斷,二級塔漿液pH 值控制6.5~6.6 是造成石膏、漿液中亞硫酸鈣偏高的主要原因。煙氣攜帶漿液顆粒物沉積在除霧器表面并在50 ℃ 煙氣環(huán)境下形成固體垢物,由于亞硫酸鈣和碳酸鈣溶解度較小,除霧器沖洗去除垢物難度較大,從而加劇了除霧器堵塞,這與文獻(xiàn)[16]研究結(jié)果一致。另一方面,從二級塔除霧器垢物成分也可看出, 亞硫酸鈣和碳酸鈣含量明顯偏高,也證明了前面的分析。


4 結(jié)論與建議


雙塔雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)水平衡控制難度較大,中、低負(fù)荷工況下較為突出。某660 MW 燃煤發(fā)電機(jī)組雙塔雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)二級塔除霧器故障,主要因脫硫系統(tǒng)水平衡控制不當(dāng)所致;加之二級塔漿液高pH 值,造成亞硫酸鈣和碳酸鈣含量高,進(jìn)一步加劇了除霧器堵塞,終出現(xiàn)除霧器部分模塊掀翻。為此,建議超低排放下雙塔雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)加強(qiáng)水平衡管理, 可采取的措施包括:( 1) 盡量采用濾液制漿, 減少脫硫系統(tǒng)進(jìn)水量,保除霧器沖洗頻率;(2)循環(huán)泵、石膏排出泵、石灰石供漿泵、工藝水泵、除霧器沖洗水泵等設(shè)備機(jī)械密封水應(yīng)循環(huán)利用或進(jìn)入工藝水箱; ( 3) 盡量減少其他系統(tǒng)( 如受熱面沖洗等)廢水進(jìn)入脫硫系統(tǒng);(4)加大脫硫廢水處理力度,適當(dāng)予以外排;(5)將部分漿液導(dǎo)入事故漿液箱,保除霧器沖洗;(6)優(yōu)化除霧器沖洗水運(yùn)行方式,如適當(dāng)減少第3 層除霧器沖洗頻率,保證第2 層除霧器沖洗頻率,適當(dāng)增加第1 層除霧器沖洗頻率;(7)一級塔pH 控制值應(yīng)為5.2~5.8,二級塔pH 控制值應(yīng)為6.0~6.2。




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